深入挖潜降耗优化资源利用 青啤走资源节约化之路 本报讯今年以来,青岛啤酒厂以减少资源浪费、优化资源利用方式为核心,从点滴做起,节约一滴水、一度电、一张纸、一个瓶盖……自觉走资源节约化道路。 青岛啤酒厂作为一个百年老厂,由于占地
面积小,厂房设施布局多为高层,加上传统两罐发酵,发酵周期长,各项消耗相对偏高。为此,他们结合工厂实际深入挖潜,广泛开展节能、降耗活动,在企业内大力推行清洁生产,盘活闲置厂房设施,对各工序副产品综合利用。具体工作中,既大力实施资源节约员工行为规范,强化生产过程控制,让员工自觉节约资源,综合利用资源;又在不同岗位上积极开展节能竞赛,经验共享。同时,员工结合自身岗位特点,积极参与“我为创建节约型企业献一计”等系列活动。今年上半年,在人员不断减少、投资没有增加的情况下,该厂生产啤酒12.47万千升,较去年同期增加1.1万千升;生产成本较目标成本下降2615万元,较去年同期下降2000万元;万元产值综合能耗较去年同期下降2.83%;万元产值取水较去年同期下降12.59%;对冷却水、洗瓶水、杀菌水循环利用,工业用水重复利用率达93%;各工序产生副产品,综合利用,工业固体废物综合利用率达90%。 通过技术改造,节约资源。此前青岛啤酒厂一直采用1#糖化、2#糖化两个系统做酒,不仅消耗高,而且亦出现质量问题,经过反复论证,今年一月份,该厂决定停用2#糖化系统。经过半年运行证实,1#糖化不仅能保证生产正常运行,而且有效节约了资源。上半年停用2#糖化系统后,节水34094立方米、节煤417吨、节人工费43万元、节维修费30万元,合计节约费用102万元。(崔玉珍)
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