去年以来,在全市开展的“三创四心”行动中,烟台巨力异氰酸酯有限公司为实现企业做大做强的奋斗目标,把科学管理、科学决策、科学指挥的理念,贯穿于企业生产经营活动的全过程,把技术创新、工艺创新、机制创新作为企业经营管理的出发点和落脚点,增强了企业发展活力,促进了企业健康发展和规模的不断壮大,产品产量和生产效益得到不断提高。2009年,共生产TDI2.68万吨,实现销售收入5.4亿元,上缴税金8267 一、依靠技术创新求生存 我们公司的TDI生产装置原设计能力为年产1万吨,其它配套辅助工程的设计能力为2万吨。设计安装之初,就存在“大马拉小车”的矛盾,投产后相继出现原材料消耗大、产品成本高等实际问题。为克服产品成本高、企业效益低这个瓶颈,我们成立了以总经理亲自挂帅、各类工程技术人员参加的技改扩能领导小组,在立足自主创新的同时,还多次安排工程技术人员到同行业生产厂家现场取经,学习他们的先进技术和成功经验,在一些重大技术难题上,主动与天津大学等知名院校联姻,共同探讨研究新技术,制定了切实可行的技改扩能方案。投资8000万元,利用2个月的时间,对硝化、氢化、光化等装置中267项技术全面进行扩能改造,取得了圆满成功,达到了预期目标。经生产考核统计,技改后的产品产量由原来的35吨/日猛增到70吨/日以上,产量翻了一番。吨产品能耗较技改前下降15%,实现了企业节能降耗目标。该成果经省科委专家组鉴定,填补了国内TDI装置“1”扩“2”的技术空白,技术能力达到了国内外领先水平。2009年,我们又对生产装置进行了技术改造,现在日产量达到80吨以上。 二、依靠工艺创新求发展 工艺是保证产品质量、控制产品成本、提高产量的关键环节,在生产过程中,我们组织技术人员,根据生产情况,不断对原生产工艺进行研究和改进,调整工艺参数和各项技术指标,逐步提高产品质量和产量。我们结合生产装置的扩能改造,相继对30余项工艺技术指标进行调整,使TDI生产装置实现了超常规安全生产稳定运行。其中,相分离技术的应用减少了污水处理量,提高了DNT的质量;将塔釜冷却由循环水改为5℃的冷却水,提高了分离效率,使TDI的收率提高了2%;采用先进的污水处理工艺,将污水处理能力提高到了一个新水平,废水排放达到国家规定的标准。工艺技术的不断创新为生产装置的连续稳定运行提供了可靠的保障,产品合格率100%,优质品率达80%以上,有效提高了产品的市场竞争力,为企业的持续发展增添了活力。 三、依靠机制创新求突破 我们建立健全了激励约束机制,实行了“定岗定薪、岗变薪变”的分配制度改革,从根本上转变了广大员工的思想观念和工作积极性。建立了安全生产考核机制,细化量化管理目标,形成了全员参与、齐抓共管的安全生产管理体系,顺利通过了国家二级安全标准化企业认证。按照企业生产特点,建立健全了岗位效益工资考核机制,逐级细化量化考核指标,形成了互相监督、互相帮助、共谋发展的良好局面。推行了质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系和清洁生产的认证,建立健全了管理与控制程序,制定了有效的节能降耗技术改造方案,为企业整体管理上台阶打下了坚定基础,进一步夯实了企业发展的根基。 (声明:以上观点均来自互联网,所有转载文章不代表烟台好网本站观点) |